摘要:本文以好孩子儿童用品有限公司木器厂为对象,研究原LMY288总装生产线的不足之处,以改善并提高生产线的生产效率为目标。LMY288为该厂的主要产品之一,在国内市场中占有重要地位。但是该产品的生产线面临的突出问题是:1、生产周期过长,产品经常供不应求;2、缺乏标准作业,各操作工位忙闲不均;3、员工操作熟练度不够,不能跟上流水线节拍;4、物料搬运量大,搬运距离长,工人劳动强度大等。这些问题不仅造成了大量的浪费,而且严重影响了该产品的质量和竞争力。为此公司作出决策,推行精益化生产,增强该产品的竞争力。本文在此背景下,应用工业工程的方法进行研究,对流水线存在的问题进行分析,并提出改善方案。文中运用了现场分析法,程序分析法,动作分析法等,以提高流水线平衡率,降低生产成本为目标 进行分析和改善。
关键词:生产流水线;排布图;程序分析;人力成本
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摘要
ABSTRACT
第1章 绪论-1
1.1课题研究背景及目的-1
1.2 课题研究的意义-1
1.3课题研究的方法及思路-1
第2章 程序分析法概述-3
2.1 程序分析法的定义-3
2.2 程序分析的目的-3
2.3 程序分析的内容层次-3
第3章 LMY288总装流水线现状分析-5
3.1现有产能及问题-5
3.2 LMY288总装排布图-5
3.3 LMY288总装程序分析-7
3.3.1 工序5程序分析-7
3.3.2 工序8、9程序分析-8
3.3.3 工序12程序分析-9
3.3.4 工序17程序分析-10
3.3.5 工序21程序分析-11
3.3.6 工序28程序分析-13
3.4 节奏时间计算-14
3.5 现状山积表-14
第4章 LMY288总装流水线改善-15
4.1 瓶颈工位-15
4.1.1 瓶颈工位程序分析-15
4.1.2 瓶颈工位改善-15
4.2 重点工位改善-16
4.2.1 改善一-16
4.2.2 改善二-17
4.2.3 改善三-18
4.2.4 改善四-18
4.2.5 改善五-18
4.2.6 改善六-19
4.3优先图-20
4.4改善后山积表-21
第5章 结论与展望-23
5.1 改善结果-23
5.1.1改善后排布图-23
5.1.2改善总结-23
5.2展望-24
参考文献-25
致谢-27